冷卻塔的高效率、低能耗是冷卻塔技術發展的永恒目標。冷卻塔與節能有兩層含義:一是強調冷卻塔的研究,優化
冷卻塔配件(如填料、布水器、除水器等),改進和完善冷卻塔的設計方法(如流場分析、水分配和分布)風的均勻性、冷卻塔的空氣動力學計算等),從而提高效率并降低能耗。二是挖掘目前運行的大量冷卻塔的潛力,提高效率,降低能耗。我們認為冷卻塔節能可以通過以下途徑實現。降低冷卻塔供水揚程。除電機外,冷卻塔的能耗還包括將熱水輸送至配水系統的
水泵的功耗。將4000m3/h的水提升至10m揚程的
水泵的耗電量為167.8kW·h,比風機多22.4%。若揚程降低2.0m,可節省電耗33kW·h。這可不是一個小數值。眾所周知,降低進風口高度、減小供水管阻力以及采用低壓噴嘴等都可以降低
水泵的揚程。為了實現上述目標,我們對低壓噴頭的進風口型式(包括不同百葉、導流檐等)和布水均勻度進行了測試。試驗表明,當風量不變時,隨著進風量的減小,進風速度增大,進風阻力增大。煙氣試驗發現,進風口上邊緣的影響也較為顯著,這說明《機械通風冷卻塔技術設計規范》對冷卻塔進風面積比有一定的限制,但從冷卻塔的整體設計來看,在進風口上緣增設導流板,可以大大提高進入填料的氣流的均勻性,使填料的熱特性得到充分發揮。氣體分布是否均勻可以通過某一特征截面(如氣室處的截面)的靜壓與進氣口動壓的比值(又稱壓比)來判斷。當壓力比大于5-8時,可認為氣流均勻。除了降低進風口高度以降低供水壓力外,另一個重要步驟是選擇布水均勻、壓力較低的噴嘴。為了滿足這兩個要求,我們在噴嘴測試裝置上對噴嘴進行篩選,分別測試噴嘴的流量和壓力。考慮噴霧高度和噴霧角度、噴嘴的流量系數、各噴嘴布水的均勻性,取其中較好的。在此基礎上,對主管、支管、與噴頭連接的管壁等配水系統進行水力計算優化。目前,經過對有限類型噴頭的測試,比較理想的低壓噴頭有K2、NS5A、 GEA上部噴嘴等。提高冷卻塔的換熱效率。對于高效冷卻塔來說,完成設計任務所需的空水比低,風量小,電耗低。以往提高冷卻塔效率的研究主要集中在噴水裝置(填充)、填料形狀(孔隙率、比表面積)、材質(親水性、強度)等結構上,而在獲得性能時忽略了邊界條件填料與造型試驗的關系,受到試驗邊界條件的限制,使得填料性能 Ka=Agm qn 或 N=A 姿態 m 的情況下性能受到限制,無論邊界條件、天氣和冷卻塔設計中水溫變化,將熱特性方程中的“A”視為常數,加上工業塔內的布水條件和布風條件與實驗室中相差甚遠,因此潛在的不能充分體現包裝特性。對比國內外同類填料的熱特性發現,雖然都是薄膜型填料,但單位體積質量相似,比表面和孔隙率相似,只是詳細配置不同,但熱特性有很大不同。對于相同的設計任務,所需的氣水比要小得多,風機功率也要低得多。因此,除了繼續開發新的填料品種外,還必須關注現有填料的潛力,改進試驗設備和方法,在進行熱試驗的同時,還必須處理水分布的均勻性和試驗過程中的進氣量,以及不同的噴水量。區分不同風速下的密度和特性,并在不同氣象條件、不同工況工段進行論證,使填料的特性得到充分有效的利用。冷卻塔挖潛改造。舊塔的改造不能僅僅停留在更新塔內損壞的部分。改造的意義應該重在挖潛。大多數20世紀60年代和1970年代左右建造的冷卻塔仍在運行,但其冷卻效率大多不理想。例如塔的面積為8m×8m,水處理量為360m3/h~400m3/h。 4.75m風機,裝機容量47kW。近年來,冷卻技術取得了長足的進步。新材料、新工藝不斷涌現。高效冷卻塔發展迅速。挖掘老塔潛力的客觀條件已經具備。舊塔的改造可能比新塔的設計更復雜,因為必須使用原來的主體結構,并且要盡可能保留原來的風機及其傳動機構,這會與理想的有所不同改造設計,因此有必要對改造塔的現狀進行調查分析,因地制宜地進行舊塔的改造設計,使冷卻塔的新技術、新配件能夠發揮更大的作用。在古塔修繕中發揮著重要作用。

以上就是工業冷卻塔維修廠家廣東康明節能空調為大家帶來(玻璃鋼冷卻塔與節能,玻璃鋼冷卻塔結構圖)介紹,希望對大家有所幫助,更多冷卻塔資訊請繼續關注我們吧。
廣東康明節能空調是專業從事冷卻塔銷售以及配件維修主要銷售金日冷卻塔及配件維修,良機冷卻塔及配件維修,馬利冷卻塔及配件維修,BAC冷卻塔及配件維修,斯頻德,康明,明新,菱電等冷卻塔配件以及維修,廣東康明節能空調期待與您的合作!
本文鏈接:http://www.dongbaocaijiao.com/baike/7342.html